• páxina_banner

ANÁLISE E SOLUCIÓN Á DETECCIÓN EXCESIVA DE PARTÍCULAS GRANDES NOS PROXECTOS DE SALA LIMPA

proxecto de sala limpa
contador de partículas

Despois da posta en servizo no lugar co estándar de clase 10000, os parámetros como o volume de aire (número de cambios de aire), a diferenza de presión e as bacterias de sedimentación cumpren os requisitos de deseño (GMP) e só un elemento de detección de partículas de po non está cualificado. (clase 100000). Os resultados da contramedida mostraron que as partículas grandes superaban o estándar, principalmente partículas de 5 μm e 10 μm.

1. Análise de fallos

O motivo de que as partículas grandes superen o estándar xeralmente ocorre en salas limpas de alta limpeza. Se o efecto de purificación da sala limpa non é bo, afectará directamente aos resultados da proba; A través da análise dos datos do volume de aire e da experiencia previa en enxeñaría, os resultados das probas teóricas dalgunhas salas deberían ser de clase 1000; A análise preliminar introdúcese do seguinte xeito:

①. O traballo de limpeza non está á altura.

②. Hai fugas de aire do cadro do filtro hepa.

③. O filtro hepa ten fugas.

④. Presión negativa na sala limpa.

⑤. O volume de aire non é suficiente.

⑥. O filtro da unidade de aire acondicionado está obstruído.

⑦. O filtro de aire fresco está bloqueado.

Con base na análise anterior, a organización organizou o persoal para volver probar o estado da sala limpa e atopou o volume de aire, a diferenza de presión, etc. para cumprir cos requisitos de deseño. A limpeza de todas as salas limpas era de clase 100000 e as partículas de po de 5 μm e 10 μm superaban o estándar e non cumprían os requisitos de deseño da clase 10000.

2. Analizar e eliminar posibles avarías unha a unha

En proxectos anteriores, producíronse situacións nas que se produciu unha diferenza de presión insuficiente e un volume de subministración de aire reducido debido ao bloqueo primario ou de media eficiencia no filtro de aire fresco ou na unidade. Ao inspeccionar a unidade e medir o volume de aire na sala, xulgouse que os elementos ④⑤⑥⑦ non eran certos; o restante A continuación é o tema da limpeza e eficiencia interiores; efectivamente non se fixo ningunha limpeza no lugar. Ao inspeccionar e analizar o problema, os traballadores limparan especialmente unha sala limpa. Os resultados da medición aínda mostraron que as partículas grandes superaban o estándar, e despois abriron a caixa hepa unha por unha para escanear e filtrar. Os resultados da exploración mostraron que un filtro hepa estaba danado no medio e os valores de medición do conteo de partículas do cadro entre todos os outros filtros e a caixa hepa aumentaron de súpeto, especialmente para partículas de 5 μm e 10 μm.

3. Solución

Unha vez que se atopou a causa do problema, é fácil de resolver. As caixas hepa utilizadas neste proxecto son todas estruturas de filtro prensadas con parafuso e bloqueadas. Hai un espazo de 1-2 cm entre o marco do filtro e a parede interior da caixa hepa. Despois de encher os ocos con tiras de selado e selalos con selante neutro, a limpeza da sala segue sendo de clase 100000.

4. Reanálise de avarías

Agora que o marco da caixa hepa foi selado e o filtro foi dixitalizado, non hai ningún punto de fuga no filtro, polo que o problema aínda ocorre no marco da parede interior da ventilación de aire. Despois escaneamos de novo o cadro: os resultados da detección do cadro da parede interior da caixa hepa. Despois de pasar o selo, volve inspeccionar a brecha da parede interna da caixa hepa e descubriu que as partículas grandes aínda superan o estándar. Nun primeiro momento, pensamos que era o fenómeno das correntes de Foucault no ángulo entre o filtro e a parede interior. Preparámonos para colgar película de 1 m ao longo do marco do filtro hepa. As películas esquerda e dereita úsanse como escudo e, a continuación, a proba de limpeza realízase baixo o filtro hepa. Ao prepararse para pegar a película, atópase que a parede interior ten un fenómeno de descamación da pintura e hai unha brecha completa na parede interior.

5. Manexa o po da caixa hepa

Pega cinta de folla de aluminio na parede interior da caixa hepa para reducir o po na parede interior do propio porto de aire. Despois de pegar a cinta de folla de aluminio, detecta o número de partículas de po ao longo do marco do filtro hepa. Despois de procesar a detección de cadros, comparando os resultados da detección do contador de partículas antes e despois do procesamento, pódese determinar claramente que a razón pola que as partículas grandes superan o estándar é causada polo po espallado pola propia caixa hepa. Despois de instalar a tapa do difusor, a sala limpa volveuse a probar.

6. Resumo

A gran partícula que supera o estándar é rara nos proxectos de sala limpa e pódese evitar por completo; a través do resumo dos problemas deste proxecto de sala limpa, a xestión do proxecto cómpre reforzar no futuro; este problema débese ao control laxo da adquisición de materias primas, o que leva a dispersión de po na caixa hepa. Ademais, durante o proceso de instalación non houbo ocos na caixa hepa nin descascaramento da pintura. Ademais, non houbo unha inspección visual antes de instalar o filtro e algúns parafusos non estaban ben bloqueados cando se instalou o filtro, todo o que mostraba debilidades na xestión. Aínda que o motivo principal é o po da caixa hepa, a construción da sala limpa non pode ser descuidada. Só levando a cabo a xestión e control de calidade durante todo o proceso desde o inicio da construción ata o final da súa finalización pódense acadar os resultados esperados na fase de posta en marcha.


Hora de publicación: 01-09-2023
.